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電站聲波吹灰器使用情況及參數(shù)調(diào)查

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吹灰蒸汽參數(shù)的確定.僅是為了滿足吹掃能力需要達(dá)到要求的壓力和溫度。結(jié)果為過(guò)高的壓力選擇或?qū)嶋H使用超過(guò)原先規(guī)定的壓力.顯然不妥當(dāng)。過(guò)低的壓力,難以吹掃要求,特別是對(duì)于長(zhǎng)吹灰囂.又處于高煙沮區(qū)時(shí),還要考慮能夠通過(guò)的介質(zhì)流量對(duì)吹灰噴管的掙卻效果.該廠從噴臂彎曲變形和高溫下的噴管外表蔭色.懷疑通汽量不足以冷卻噴管.進(jìn)而測(cè)定閥腔壓力值,發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)汽門(mén)前節(jié)流孔孔徑偏小,使閥腔壓力偏低.通汽置不足。將此節(jié)流孔徑由l7.86mm擴(kuò)大到l9.20 mm,閥腔壓力達(dá)到與設(shè)計(jì)壓力9.79×l0 Pa相近的9.26x l0 Pa。

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還有的孔徑由l4mrI1擴(kuò)大到20.3 mm.消除了冷卻不夠的重大缺陷。由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等因素,設(shè)計(jì)選用了江蘇鳳谷節(jié)能科技的FGSSC-A型聲波清灰器。設(shè)計(jì)的吹灰壓力依照爐膛、屏、高過(guò)、高再、低過(guò)、低再受熱面溫度水平,順序高低。從前屏開(kāi)始.依次為后屏爐膛、高低溫過(guò)熱器.低溫再熱器,高溫再熱器.吹灰壓力逐漸減低,其意圖尚不清楚。其中壓力變化,是為了適應(yīng)高煙涅區(qū)的吹掃能力要求和足夠的玲卻汽量。原設(shè)計(jì)的節(jié)流孔徑數(shù)據(jù):爐膛為018 rI1|rI;爐溫在1123~l 011℃區(qū)間的受熱面為025 rtgrl;煙溫在1 011~80l℃區(qū)間的受熱面孔徑為O23 rgn;尾部其他受熱面為020.5mrn.其耳的也許在此。有一較典型事鍘,詼廠1號(hào)機(jī)組容量300 MW,鍋爐為947 t/h半塔式鍋爐,對(duì)漉受熱面布置了80臺(tái)蒸汽聲波吹灰器。從l979年開(kāi)始79年使用清灰器2 783 h。舯年用了4 747 h,81年用了2 267 h.吹掃時(shí)問(wèn)總共9 797 h.即發(fā)現(xiàn)過(guò)熱器管柬吹損嚴(yán)重,再熱器管柬已幾經(jīng)吹穿經(jīng)與外商交涉,確認(rèn)吹灰蒸汽壓力為9.8×l05Pa.圖紙上錯(cuò)標(biāo)為n.76×I Pa。鍋爐供應(yīng)商為提高鍋爐效率,在投運(yùn)初期將吹灰壓力提高到17.64x l05Pa,短期沒(méi)有什么問(wèn)題出現(xiàn).等到問(wèn)題嚴(yán)重時(shí),已過(guò)了質(zhì)量保證期限 此外.也出現(xiàn)過(guò)“定點(diǎn)吹掃 吹損管子的事故.只是連續(xù)吹了2 h.就把管子吹破了。

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其他幾點(diǎn)注意:

聲波吹灰器和吹灰系統(tǒng)(熱力系統(tǒng)、控制系統(tǒng))的安裝調(diào)整不良.造成機(jī)械部分故障.電機(jī)燒壞, 脹受阻卡澀.以丑閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán).聲波吹灰器進(jìn)、退不到位出現(xiàn)“定點(diǎn)吹掃 .甚至安裝偏斜,琉水管徑太小琉水管坡度不足。甚至倒坡度而導(dǎo)至琉術(shù)不暢.燕汽帶水.都出現(xiàn)過(guò)多種類(lèi)型的設(shè)備損壞,輕則聲波吹灰器或吹灰系統(tǒng)停止投用.重則引起受熱面管子吹損。

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隨著鍋爐容量增大.聲波吹灰器數(shù)量增加,系統(tǒng)復(fù)雜,操作要求高,配置簡(jiǎn)潔靈活高效、可靠的控制和保護(hù)裝置十分必要。近年來(lái),在控制設(shè)備配置上不適合吹灰操作要求而出現(xiàn)問(wèn)題的現(xiàn)象已頻頻出現(xiàn),尤其是監(jiān)視報(bào)警不及時(shí).不具備.經(jīng)常引起設(shè)備故障.甚至主設(shè)備損壞。不步電廠已在完善和改造吹灰系統(tǒng)的控制設(shè)備方面做出了成績(jī)。結(jié)合琉水系統(tǒng)改進(jìn).重新安排了吹灰疏水程序;在解決控制設(shè)備存在不足后.使吹灰系統(tǒng)的可靠性有了提高。近期常熟電廠已完成了控制設(shè)備的改造和調(diào)試.取得了成功。最后電廠對(duì)1臺(tái)670 t/h鍋爐吹灰設(shè)備進(jìn)行改造。